紅星技術(shù)工程師
某銀礦選礦廠破碎車間采用的是三段一閉路破碎篩分流程,投入生產(chǎn)后,很快發(fā)現(xiàn)了多方面的問題,制約著后期磨浮工藝的進(jìn)程。經(jīng)過深入的考察研究,該廠對(duì)破碎系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,不僅解決了原有問題,還降低了能耗,生產(chǎn)能力大大提高。
某銀礦選礦廠破碎車間
一、破碎工藝流程及存在問題
碎礦工藝流程為三段一閉路破碎篩分流程,粗碎設(shè)備為PE-600×900顎式破碎機(jī),中碎設(shè)備為PYB1200圓錐破碎機(jī),細(xì)碎設(shè)備為PYD1750圓錐破碎機(jī),篩分采用3YK1548圓振動(dòng)篩,中碎前1#振動(dòng)篩的篩孔為18mm,細(xì)碎前2#振動(dòng)篩的篩孔為16mm。碎礦工藝流程見下圖。
銀礦廠破碎工藝改造實(shí)踐
上述破碎流程存在以下問題:
1、磨礦產(chǎn)品要求的粒度小,碎礦產(chǎn)品達(dá)不到入磨粒度的要求。
2、系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率高,能耗大。
3、1#振動(dòng)篩的礦量較少、篩分效率偏低,2#振動(dòng)篩的礦量較大、篩面易堵塞。
4、每天清理2臺(tái)圓錐破碎機(jī)腔內(nèi)存在的礦泥,需要40min以上,如不進(jìn)行處理,就會(huì)影響破碎機(jī)的效率。
二、破碎系統(tǒng)技術(shù)改造
破碎系統(tǒng)技術(shù)改造過程中,一方面對(duì)現(xiàn)有的破碎設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化,另一方面對(duì)篩分設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn),提高其篩分效率,降低能耗, 降低了破碎產(chǎn)品粒度,實(shí)現(xiàn)了“多碎少磨”的目的。
1、調(diào)整破碎比。經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐探索, 確定將粗碎設(shè)備PEF600×900顎式破碎機(jī)的排礦口減小至80mm,破碎比為5;將中碎設(shè)備PYB1200圓錐破碎機(jī)的排礦口調(diào)整為33mm,破碎比為2.4;將細(xì)碎設(shè)備PYD1750圓錐破碎機(jī)的排礦口調(diào)整為13mm,破碎比為2.5。將排礦口調(diào)小后,理論上處理能力將減少,但在實(shí)際生產(chǎn)中,處理能力不但沒有減小,反而有所提高,這得益于合理的破碎比。生產(chǎn)中,應(yīng)根據(jù)設(shè)備的具體情況及時(shí)調(diào)整排礦口的大小,才能提高設(shè)備的效率。
顎式破碎機(jī)
2、針對(duì)圓錐破碎機(jī)腔內(nèi)存在礦泥的問題,在4#皮帶漏斗處安置了一個(gè)漏斗,專門用來處理從破碎機(jī)腔內(nèi)摳下來的礦泥。處理流程為礦泥經(jīng)由2#、3#、4#皮帶進(jìn)入專用漏斗,不經(jīng)過2#振篩機(jī)和PYD1750圓錐破碎機(jī),直接到達(dá)5#皮帶,運(yùn)至粉礦倉,這樣每年可節(jié)約電費(fèi)4.5萬元。
3、降低篩片網(wǎng)目,把1#篩機(jī)的篩孔由18mm降至14mm,2#篩機(jī)的篩孔由16mm降至12mm,并把2#篩片的材質(zhì)由鐵絲網(wǎng)更換為有防堵性能的鋼制菱型篩網(wǎng),后者篩片彈性強(qiáng),篩面不易堵塞,篩分效率高。
4、針對(duì)1#篩機(jī)礦量偏小,而2#篩機(jī)礦量大、篩分效率低的問題,自制了一條寬500mm、長4300mm的皮帶設(shè)施,分流2#篩機(jī)的礦量到1#篩機(jī);這樣既提高了1#篩機(jī)的效率,又減輕了2#篩機(jī)的負(fù)荷,同時(shí)減輕了PYD1750圓錐破碎機(jī)的負(fù)荷,提高了碎礦篩分的效率。
以上介紹了該銀礦選礦廠針對(duì)原破碎工藝設(shè)計(jì)的不合理性進(jìn)行了各項(xiàng)改造,通過改造,新工藝投產(chǎn)后運(yùn)行穩(wěn)定,生產(chǎn)能力完全滿足設(shè)計(jì)要求,給后段磨浮工藝的順利進(jìn)行提供了保障,效果顯著。